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的設計要求:
1、首先系統長期穩定運行,避免風道積灰、高阻引起的風量衰減等故障的發生。所采用的技術經得起實踐考驗,并能長期穩定的運行
2、優化選擇除塵系統各項技術參數,以較低的投資獲得較好的煙塵捕集凈化效果。節約能源,降低運行成本。
3、采用、成熟的技術,不簡單照搬其他除塵的模式。結合需求方公司的設備、廠房條件和遠期規劃目標,綜合考慮設計方案,以取得較佳效果。
4、不影響原有的工藝和作業工人的操作方法,除塵系統長期運行穩定,滿足及行業對環保的要求并達標。
工藝:
該流程采用裝煤與出焦干式除塵二合一技術,將裝煤除塵與出焦除塵合并為一套除塵系統,利用出焦除塵過程中吸附在濾袋上的焦粉作為涂層,使裝煤過程中吸入煙氣中的焦油及粉塵不能直接與濾袋接觸。出焦除塵與裝煤除塵交替運行,濾袋長期使用而不被粘結和堵塞。系統的優點是裝煤除塵與出焦除塵兩個子系統共用1臺除塵器、1臺風機以及1套排儲灰裝置。除塵器采用離線脈沖,濾料選用新型針氈濾氣尼。
志新應用的:
1.攔焦采用干管皮帶小車,爐頂采用M管煤氣回收技術。
2.攔焦采用干管皮帶小車,爐頂采用導煙技術。
3.采用預噴布袋除塵,爐頂采用雙對接導煙技術
效果:
(1)采用地面除塵站系統除塵,降低了煉焦爐生產區域的粉塵濃度,凈化了工人生產操作環境,焦爐粉塵治理達到了煉焦行業和環保排放標準。
(2)系統經過工藝改進后,提高了系統穩定性和性,沒有發生任何事故。
(3)由于操作控制簡單,延長了系統設備的使用壽命,特別是布袋使用時間的延長。該系統使用18個月沒有更換過布袋,實現了經濟運行的目標。
(4)該系統變頻技術的成功應用,既節省了用電費用,又了系統干管吸力的穩定,對整個除塵系統t 穩定運行起到了關鍵作用。
改造優勢:
1、低排放、。改造后的除塵工藝和設備能滿足新頒布的排放標準,排放濃度控制在20mg/ m3以下,解決煙塵排放問題。
2、、。改造后的除塵系統、設備、自動控制能在主機系統運行可能出現的各種情況下長期、運行。
3、長壽命。濾袋、脈沖閥、噴霧冷卻裝置等關鍵的部件和材料均可根據需要選用產品,袋式除塵器長壽命運行。
4、對前道煙氣處理要求低。對煙氣的處理只需降溫即可,除煙氣溫度和粉塵的粘度外,袋式除塵器的性能幾乎不受煙氣其它性能的影響。
5、節省投資。改造本著經濟、能、施工方便的原則,盡可能利用原有除塵設施。降低改造費用,減少改造工作量,縮短施工工期。除塵器本體基礎不變,利用原除塵器本體的支架。
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